酒钢炼铁厂通过技术进步降低成本

2010-11-19 09:20 来源: 我的钢铁

酒钢的炼铁产能不足,为满足炼钢生产需求,多年来,高产能一直是炼铁追求的目标,成本的事很少考虑。随着国内钢铁产能的极度扩张,优质原料量少价涨,“十一五”期间,酒钢采购到的低品位原料越来越多。原料条件不好,炉况不甚满意,追求低燃料比和低焦比成为降低生产成本的突破口。

2008年以来,炼铁厂立足现有资源条件,围绕低成本开展技术工作。通过采取“粗粮细做”、炉料结构探索、操作制度改进、提高煤粉燃烧率等技术措施,降焦工作取得了明显进步。2009年本部入炉焦比达到409kg/t,是6座高炉投产以来的历史最好水平。兰炭喷吹技术的应用,不仅开拓了喷吹煤资源,而且大幅度降低了生铁成本;用价廉(价格不到无烟煤的三分之一)的烟煤代替部分无烟煤,提高烟煤配比,节约了大量的燃料成本;高炉小焦丁的回收利用,不但缓解了焦炭紧张的局面,使资源得到充分利用,而且促进了高炉的稳定顺行,年创效900余万元。经过生产实践,如今“经营炼铁”的理念已深入人心,高炉操作从粗放型转入精细化。本部高炉燃料比从2008年的617kg/t降到今年的570kg/t,与行业先进指标的距离在逐步拉近。

目前,酒钢逐步形成以宁夏大武口煤、内蒙乌海煤和青海木里煤为主,蒙古国马克煤等地方煤为补充的资源应用方案,极大地提高了酒钢炼焦煤资源的保障能力。与“十五”比较,宁夏大武口煤配比由70%以上下降到2010年的23%,木里煤和乌海煤配比均达到25-30%,年降低燃料成本1000万元以上。在确保焦炭质量满足高炉生产需求的前提下,加大性能差难利用但价格便宜的马克煤的配比,配比从5%逐步提高到15%。

同时,据我的钢铁网了解,酒钢炼铁厂采用价格低廉的烟煤代替部分无烟煤,提高高炉烟煤配比,降低了燃料成本。2010年1—8月,炼铁厂燃料成本比2009年同期降低1608万元;与年计划配煤比相比,吨铁成本降低2.1元/吨,节约成本666.2万元。2010年前8个月炼铁厂烟煤配比达到32.86%,与去年同比提高6.90%,比年计划提高了2.86%。

通过自主研发和产学研协作,酒钢在“十一五”期间开发形成了“低品位难选铁矿采选及烧结技术”、“弱粘煤配煤炼焦工艺技术”、“冶金能源高效利用技术”、“高洁净钢及高性能、低成本钢铁材料生产技术”、“节镍型不锈钢生产工艺”等核心技术。这些都是解决国内钢铁业当前矿产资源不足、开发利用低品位难选矿等发展问题的关键性技术。


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